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让进口设备“起死回生”(图)

  本报记者 孟为

别看不是干部,可大伙儿都称他“专家”。他,叫左金海。

  老左,54岁,中石化北京燕山分公司炼油厂的一名职工。他所在的工位是厂里最后一道环节,成品油装罐车出厂。这个看似平淡的岗位,左金海却干出了叫人吃惊的“技术含量”。

  油罐列车停靠在站台,通过一个叫小鹤管的装置放进罐车顶口,成品油就汩汩地进入罐体。这个流程有个问题,通过罐车顶口,油气极易挥发。工友们都说:“一天干下来,油气熏得脑袋生疼。


  2003年,炼油厂从美国乔丹公司引进一套油气密闭回收装置,这也是全国第一个引进这类项目。就是鹤管伸进罐体时,密封盖同时落下,并将挥发的油气收集起来。据统计,装油站台每年装车近6万个,油气挥发造成的损耗就达1000吨至1500吨。

  可美国设备“认生”,密封盖不能封闭槽车车口!这让所有人都没想到。炼油厂急忙找来国内小鹤管厂家的技术人员,用了近3个月设计、实验、改进实验,最后厂家结论是无法成功。因为密封盖需要一定的自重,才能压住罐口油气挥发的力量。可自重过大鹤管又无法实现操作。这是一对矛盾。如此一来,50万美元引进的设备就成了“废物”。

  难道又要回到油气熏人的环境中?左金海不死心,偷偷琢磨上了。他首先通过各种密封形式、操作条件、重量等参数的分析比较,针对几种回收罩的缺陷,利用装车过程中的压力平衡原理,提出研制压力平衡型密封罩。说白了,就是通过渗胶布“提高”罐口位置,然后利用站台上空的顶板压住油气的挥发力量。

  密闭罩是成功了,可仪表控制又出现问题,液面报警传感器所接收的不是真实液面高度,装车的液面安全无法保证。左金海又拿出外管液面平衡方案,很快解决了问题。难怪仪表厂技术员感叹:“燕化人才济济,连一个普通操作工都能解决如此棘手的技术难题。”

  老左设计的这个密闭罩,每年回收油品上千吨,实现经济效益300多万元。他研制的蒸洗车小鹤管的成功使用,每年可节约资金32万元。“工人专家”的称呼不胫而走。这些年,左金海还先后获得北京市“十大能工巧匠”称号和“首都劳动奖章”。RJ038

  
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