昨日,长寿川维化工厂,米钰林正在对设备进行巡检 本组图片 记者 钟志兵 摄
天然气乙炔改扩建工程是四川维尼纶厂近20年来最大的投资项目。由于该装置现成的工艺技术包是自主设计,难度和风险都较大,昨日,米钰林在接受记者采访时表示,深感责任重大。
27条建议扩建新装置
在新装置建设的近两年里,他把几乎所有的精力与热情投入新装置,共提合理化建议27条,使工程项目在设计、施工、安装中少走了许多弯路。
2002年10月至2003年11月,在新装置的安装和试车、开车的整个过程中,他取消了自己所有的公休,不分昼夜地工作,每天长达十几个小时地在装置上干,有时甚至两三天不回家,实在太困了就在办公室的椅子上靠一会儿。由于连日的超负荷运转,他病倒在新装置现场,急救车把他送到了医院,可他只在医院躺了两天,又不顾医生和家人的劝阻回到了现场。
4年为企业增效830万
多年来,米钰林提出并实施了大大小小的技术改进革新多达52项,使车间生产成本得到有效控制。通过科技攻关和强化管理,乙炔装置运行周期不断创造新纪录,乙炔炉原设计单列检修周期为45天(西德原设计值),通过技改提高到231天。四年来,共减少132次检修台次,一台乙炔炉一年可多产乙炔100余吨,仅此一项四年间为企业增效高达830余万元。
记者 谭柯 实习生 金晓红
米钰林,化工工艺高级技师,中国石化集团公司四川维尼纶厂乙炔车间裂解装置操作主管。他所在的工段——天然气制乙炔裂解工段,是该厂技术最复杂、最核心,也是最危险、最难驾驭的工段:可燃气体高温裂解,易燃易爆,人称“火山口”,而他一干就是31年,不断创造出了乙炔炉安稳长满优运行的新纪录。