据新华社兰州7月25日电(记者王衡)甘肃省金川集团公司落实科学发展观,将节能降耗和技术改造结合起来,探索工艺节能的新路子,珍惜矿产资源,做好节水文章,加强“三废”资源的综合利用,取得了明显的效果。
甘肃金川公司有“中国镍都”的美誉,从2006年开始实施公司“十一五”首批节能降耗技术改造项目,目前已经竣工的铜冶炼节能降耗技术改造项目,包括55个子项目,投资达12.5亿元。
它在消化、吸收镍闪速熔炼技术的基础上,通过技术创新建成了铜合成熔炼炉,在工艺和设备等方面形成了具有自主知识产权的核心技术,不仅节省投资2亿多元,而且使铜冶炼综合能耗下降65%,硫利用率达98.75%,铜冶炼回收率大幅提高。
自2001年以来,金川公司先后安排100亿元资金进行重点技术改造,其中闪速炉节能降耗综合技术改造、选矿6000吨/年、15万吨/年铜电解、4000吨/年钴、3期镍电解、1.4万立方米氧气站等项目已经投入使用。这些项目大幅度提升了原有设备的生产能力和技术经济指标,降低了能源消耗和生产成本。
金川公司矿山采用先进的机械化充填采矿法,进一步提高井下装备水平,使井下采矿电耗下降24.1%。化工系统新建的三硫酸系统,采用二转二吸制酸的先进工艺,与2005年前的硫酸生产工艺相比,现在的硫酸生产电耗下降32.45%。
在企业废水的处理上,金川公司按性质、类别建设了两级废水处理站,在一级废水处理站处理达标并回收有价金属后,再到废水处理总站进行综合处理;建起了年处理500万立方米废水循环利用系统;建成二矿区、龙首矿井下废水回收利用矿山绿化系统;投资1亿多元建起了污水处理总站处理后的污水回用系统,应用于选矿、冶炼、砂石场等生产系统,也用于老厂区、开发区、生活区的植树绿化,污水回用使公司年节约用水在1000万立方米以上。
废水回用和循环利用设施的建成投产,使公司的废水综合利用工作迈上了新台阶,公司水资源的重复利用率2006年达到69.28%。