通讯员 游本凤 记者 胡晓晶
乘载着费俊龙和聂海胜两名航天员,神舟六号飞船已经在太空中平安飞行了一天多,这证明由我国自行设计研制的神舟飞船具备可靠的高质量。
参与飞船主要设计研制工作的上海航天人,为中国的载人航天事业刻苦攻关、不断超越。相比“神五”,“神六”身上又有不少出自上海航天人之手的改进。这是“神六”上“上海制造”的新亮点,也在一定程度上反映出上海的科技进步。
承载一公斤花一万美元
据航天专家测算,运载火箭多承载1公斤,需多花费约1万美元。我们的神舟飞船是个六七吨重的“大家伙”,尽量给它减负,或者能让火箭发射时推得轻松一点,或者可以腾出飞船的有效载荷让给更需要搭载的物品。
上海航天局805所六室供配电组与推进舱总装组的设计人员,从神舟一号飞天成功的那天起,就开始对神舟飞船各项性能进行完善和改进。他们经过周密细致的分析,拿出了“神六”推进舱电缆设计、安装的可行性分析报告和实施方案,使布线和走向更合理,各设备间的电缆按最短长度配置,以此减轻电缆整体重量。为实现减重,设计、工艺、生产和总装工作都增加了难度和工作量。
最终,“神六”里的电缆网络比“神五”轻了19公斤多。
五百多插头一个不插错
神舟飞船上的插头插座有成千上万个。上海航天所承担的舱段和各个分系统中,有500多个电连接器插头,其中不少的尺寸大小和外观造型几乎一模一样。这可难为了操作人员,万一插错了并通上电,就会造成重大质量事故。
如何保证不插错?上海航天火箭总装厂的科研人员在多年攻关的基础上,认真总结经验教训,在各种制度和规范中,又增加了《921工程接插件规范》。光有制度和规范还不行,要加强培训。操作人员必须通过地面插拔试验台的考核,确保能熟练掌握并正确插拔各类接插件,考核合格才能获得上岗证书。他们还在“神六”上实施了“多保险”:增加了相应接插件演示和检测软硬件系统;附加仿半实物真系统;增加监控设施。这样一旦舱内的操作人员插错,外面的“二岗”马上就能察觉,及时纠正,确保电连接器插头插入准确无误。
争分夺秒画出故障树
2005年5月的一天,正在北京某地进行真空罐中模拟飞行试验的神舟六号飞船电源,部分遥测参数异常突然发生故障。上海航天人感到了前所未有的压力。
因为神舟六号当时已处于进基地前的最后准备阶段,故障能否及时排除,影响重大。805所电源分系统迅速成立了排故障小组,科技人员马季军、屈诚志和励吉鸿担当主力,在短短几天里完成了深层次分析,画出了一棵庞大而完整的故障树,圈出可能引发故障的多个根源,再根据整船热真空试验数据和故障模拟验证试验数据,最终锁定了问题所在。
找出了问题还要解决问题。马季军等3个小伙和其他设计人员连续奋战72小时,重新设计出一整套改进图纸。7月28日,放电调节器回归到了“神六”腹中。上海航天人用自己辛勤的汗水,排除了一次险情,为后续生产试验争取到了宝贵的时间。