东北网7月24日电 2005年,双矿集团实际完成吨煤电费13.81元,比计划吨煤电费下降了1.24元,年节约电费达1000多万元。
近几年来,双矿集团向科学管理、精细管理要效益,强化节约意识,以循环经济理念指导企业发展,多措并举建设节约型企业,收到了显著的经济效益。
双矿集团每年生产用电总量达5亿多度,电力消耗在煤矿生产中所占比例巨大。为了实现节支降成,双矿集团改变传统落后的用电方式,除了躲峰填谷、合理用电这些常规措施以外,采用高效设备提高效率,更换了16台矿井主扇,将离心或轴流式主扇换为对旋主扇,增加矿井风量的同时用电量不变,总效率提高了11%;推广使用大功率采煤设备,陆续更新了大型采煤机和大功率运输机设备,使采煤工作面设备开机率大幅提高,用电量所占总用电量比例下降;推广使用变频技术,平均节电率达11%,目前双矿集团靠变频技术控制的近百台设备电机总功率约4.2万千瓦,年节电创效达200万元以上;提高大功率采煤工作面电压等级,全公司综采工作面电压已提高到1140伏,东荣二矿综一队电压等级已提高到3300伏,减少线损5%左右;依靠科技进步做好节电工作,引进美国贝尔佐纳高分子快速修补、涂覆技术,对矿井排风泵的叶轮涂覆,每年节约300——500万元;推广应用矿井电量自动抄表系统,对各工作面单独核算单位电量,增强全员节电意识,年可节电2.5%以上。据了解,“十一五”期间,双矿集团将全面推广应用矿井电量自动抄表系统,对各工作面单独核算单位电量,年节电将达2000万度,节约资金1000万元。
据双矿集团发展规划部副主任工程师张玉军介绍,2000年以来,双矿集团公司引进、消化、吸收了大量先进技术,提高了生产效率,采掘单产单进有了大幅度提高,综合电耗由原来的39度/吨下降为现在的34度/吨。“十一五”末,双矿集团预计吨煤综合电耗下降3度,达到31度/吨。
煤矿在生产过程中产生大量的矿井水和煤矸石等工业废料,双矿集团将矿井水净化处理后作为工业用水或饮用水,利用率达20%,利用矿井产生的煤矸石、净化矿井疏干水和选煤厂选出的二号煤发电,每年使近100万吨的矿井水在生产中实现零排放,缓解了城市经济发展受水资源制约的矛盾。通过对工业废料煤矸石和矿井疏干水再利用,双矿集团每年发电量1.44亿度,发电产生的余热为企业、居民供暖,供暖面积逾100万平方米,同时减少燃煤支出648万元,创产值5300余万元。“十一五”末,双矿集团将大力发展矸石发电和建材行业,矸石年消耗量将达到120万吨,利用率由37%提高到60%,矿井疏干水净化利用率将达到60%。
日前,双矿集团循环经济又迈上了一个新的台阶,中央选煤厂实现了一级洗水闭路循环,每吨精煤耗水量由原来的1吨下降为0.2吨,既节约了水资源,又消除了由于煤泥水外排造成的对河流及环境的污染。
据悉,龙煤集团拟采用哈萨克斯坦的低温低压液化技术及设备,在东荣矿区进行中试,建设一座10万吨/年生产能力的实验厂,成功后再扩建规模,此煤炭液化项目计划在“十一五”期间建成投产。煤炭精深加工产业的蓬勃兴起,将为双矿集团节约集约煤炭资源、实现可持续发展开辟一条广阔的道路。 |