中广网南昌9月23日消息(记者蔡福津通讯员甘志鸿万新东)日前,江西新钢对6#、7#高炉喷煤的关键设备――中速磨冷却系统进行节水改造,取得了较好的经济效益和社会效益,每年可节约新水42万吨,创效12万余元。
水是冶金企业的重要能源之一,同时,冶炼企业也是水资源的耗能大户。新钢公司在发展过程中切实履行企业社会责任,积极实施节能减排,发展循环经济。新钢6#、7#两座高炉喷煤系统中速磨设备由于建成时间早,在节水设计方面先天不足,每月需要3.5万吨新水用于冷却,完成冷却后的干净水,全部外排到污水沟,再流入污水处理厂。不仅增加了污水处理厂的压力,提高了企业生产成本,还浪费了宝贵的水资源。对此,他们在加强节水管理的同时,不断进行节水技术改造,提出将冷却水循环利用的课题。经现场反复勘查和科学论证,他们采取在冷却水的出水口焊接管道,再经过管道将水输送到冲渣沟,进入冲渣系统的循环系统,从而实现了中速磨冷却水的一水多用和循环再利用,创造了良好的经济效益,使昔日的“耗水大户”向“节水大户”转变。
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