天脊煤化工集团股份有限公司是一家以化肥为主、集有机化工、煤炭深加工、精细化工等为一体,多产品、跨地域的大型煤化工产业集团。近年来,该公司在大力发展企业的同时,高度重视水资源管理工作,先后投资1亿余元进行了多项节水增效、治污减排技改项目的建设。坚持“源头上节约、过程中控制、尾端上回用”的原则,精细管理,节约用水,治污减排,综合利用,使用水、节水、排水走在了同行业的前列。
完善制度 问责节水 我省一直饱受水资源短缺困扰,人均占有水资源量为381立方米,仅为全国平均值的17%,属于严重缺水地区。节约用水、治污减排对企业发展的重要性和紧迫性不言而喻。
为此,天脊集团成立了能源管理委员会,各厂、子公司、车间也成立了相应的能源管理机构,形成以经济责任制考核、节能降耗项目指标考核和竞赛考核相结合的环保能源管理工作体系。同时,建立健全各项节约用水、治污减排制度,并在实践中不断完善。定期不定期召开专题会议,研究和解决水资源管理中出现的新问题和新情况。
多年来,该公司把万元产值工业取水量指标纳入质量环境目标指标中,每月进行考核、分析,使水资源管理指标量化,实现了万元产值工业取水量比质量环境目标指标下降7.84%。每年确定节能减排项目,签订“节能减排目标责任书”,每月进行监督、检查、考核,充分调动起公司员工节约用水、治污减排的主动性和积极性。
从源头抓起,安装取水量远程监控仪,使公司员工对公司的取水情况一目了然,对取水量变化的趋势及时做出准确判断,为公司的节水工作奠定了基础。此外,循环水系统补充水是该公司控制用水量的重点,因此把严格控制循环水浓缩倍数作为主要工艺指标,通过不断改进配方,每月进行监控、考核、分析,使循环水浓缩倍数达到3.5以上,节水效果显著。
管理改造 节水显效 多年的生产实践证明,管理节水和技术改造节水是水资源管理的重要途径,为此,该公司非常注重节水技术改造,加大资金投入,取得了显著的经济效益和环境效益。
——投资30万元启动热动厂直排水回用项目,每年节水24万吨,减少吨循环水补水50t/h,同时提高了吨循环水的浓缩倍数,由原来的1.8提高到3.0,并且节约了药剂费用。
——投资20万元对供煤厂澡堂进行了节水改造,按澡堂开放时间计算,平均每小时用水约3吨,节水效果显著。
——塑料公司主厂房冲厕水原来使用新鲜水,经过技术改造,利用1#、2#拉丝机排入废水沟的冷却水,收集至水箱用水泵加压冲洗厕所,实施前每月生活水约1800吨,实施后每月约500吨,平均每月节水1300吨。三车间涂膜洗手池原来使用新鲜水,技改后将1#、2#、3#涂膜机模头冷却水接入洗手池,重新利用,每月节水30吨。
创先争优 治污减排 该公司以废(污)水回用为重点,创新开展各项工作,想方设法多回用废水,节约新鲜水使用量,实现了目前的总排水量削减。
——投资近2000万元对复肥装置进行了技术改造,实现洗涤水循环利用。
——投资近4000万元,建成了废水综合治理回用工程。生化系统出水深度处理后,回用于循环冷却水补水;循环冷却水排污水经反渗透处理后,回用于高压锅炉补水。废水的高端回用,每年节水近440万吨。
——投资200万元建立了中水回用系统:一是将生化出水分别用于制备水泥料浆、动力锅炉水封水、造气冲灰水、粉煤灰搅拌用水;二是将循环水、排污水作为生活区冲厕水、浇灌花草树木及水池景观用水等。
——对生化系统进行了改造,使50t/h回到循环水补水系统。对供煤厂、复肥厂、供销公司的生活污水实现了归队,废水处理率为100%,废水排放量与去年同期相比,减少98万吨,废水高端回用量为632万吨,废水回用率提高了10个百分点。
随着社会的进步和人类生活水平的不断提高,水资源紧缺的矛盾会越来越突出,该公司计划采用先进的节水工艺和MBR、RO废水综合治理回用技术,建设第三套生化处理装置、第二套废水处理装置及第一套事故应急池,达到最大限度治污减排、节约用水,为公司做大、做优、做强而不懈努力。
张翠玉 王国卿
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